众所周知,集装箱卡车在港口集装箱物流公司中担负着重要纽带作用,它将码头前沿与场地,场地与场地的生产衔接起来。
一、方案的确定
红岩集装箱卡车的离合器,都是采用干式摩擦片。由于生产繁忙,港区道路叉口众多,集装箱卡车作业时起步、停车频繁,离合器片异常磨损,平均一辆车二至三个月就需更换离合器片,况且更换工艺繁琐。每次要吊装变速箱,拆大量辅助装置,有时还会发生两辆车同时更换离合器片,这样给公司生产带来严重影响。而且司机反映每次换档时踩离合器踏板费劲,增加了他们的劳动负荷,离合器轴承与导向座经常性烧死,离合器片烧蚀,分离压盘损坏,甚至有几次引起飞轮失效。无论从经济角度还是从生产需要角度,对它进行改制迫在眉睫,为此,查阅了相关书籍,资料,对离合器传动机构,控制装置逐一研究,决定对该车型离合器机构进行改造,来适应港区的作业。
二、改制方案
1.重新选用回位簧 通过长时间的观察,分析。发现一般分离轴承烧损主要原因,是由于分离轴承回位不彻底,就会碰到分离压盘压爪上,跟转。如长时间高速运转,导致分离轴承高温,就会与导向座烧死。而且怠速停车时,离合器片经常处于接触临界状态,导致离合器片磨损加剧。为了解决这一顽疾,在分离轴承导向座上重新打孔,改用弹性系数大的回位弹簧,由原来的两只增至四只,并定期对导向座轴加润滑脂,保证分离轴承快速回位,使分离轴承不会跟转,从而减少分离轴承烧毁的可能性。同时也减少了离合器片的磨损。
2.改用油路控制 当整车气压一般达到0.7Mpa时,换档时离合器仍然沉重,则说明离合器助力分离系统有问题。通常是由于助力按钮阀开度小,阀芯行程不够,或是关闭不严引起的。起初,对其及助力气缸更换后,治标不治本,由于在港区作业时司机需频繁操作离合器,助力按钮阀阀芯磨损急剧,没过多久又出现踏板沉重故障。通过对其仔细观察,认真分析,测绘,决定采用液压式控制。首先,对原车的控制气路及离合器传动机构作了改动,弃用助力气缸及按钮阀。在驾驶室内,踏板下端改装一离合器总泵,在变速箱侧面加装一只离合器分泵,重新铺设油路管道。改造后简易示意图及工作原理如下:
当司机踩下离合器踏板时,总泵(主油缸)推杆向前,推动活塞前移,主油缸的油液被压入工作油缸内,随着踩下踏板上的力继续增加,使油压增高,推动分泵(工作油缸)活塞、活塞杆移动,同时推动分离叉使其转动,向前推动分离轴承,推动分离杠杆前移,分离杠杆以半圆及滚柱为支点,外端拉动压盘,使压盘失去压紧力,从而切断动力传递。当司机放松离合器踏板后,总泵(主油缸)活塞在回位弹簧张力作用下,分泵(工作油缸)的油液流回主油缸,踏板、分离叉、分离轴承均在各自的回位弹簧拉力作用下回到原来位置。压盘重新把离合器片压紧,实现动力传递。
三、效果
对集卡离合器机构改造后,经多次测定证明离合器沉重彻底解决,不再发生分离轴承烧死现象,明显延长了离合器片寿命,从原来的平均3个月就需要更换,现在达到9个月。根据测算,节省的维修时间,大量的人力不算,单修理费可每年节约近万元,而且无后顾之忧。
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